Zwischenbericht July 7, 2006
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Christian Schenck RoTec
Hallo Ihr,
sry das es so lange so still bei uns war, aber ich hatte relativ viel Streß mit meinem Versuchstand. Was da alles passiert ist usw werde ich in meinem Post ein wenig erläutern. Zuerst kamen die Teile recht schnell zusammen, nur die Messumformer von Jumo haben auf sich warten lassen, ok ich hatte immerhin meinen Versuchstand für die Positionsgenauigkeit, das mit der Temperaturmessung wurde dann hinten angehängt. Ein kleines Bild vom Versuchstand für die Positionsgenauigkeit:
Der Versuchstand: Ihr seht links die Trägerplatte mit den Sensoren und der Haltevorrichtung der Sensoren. Die Sensoren haben eine maximale Auflösung von 0,1µm und erfassen die Bewegung der Maschine Horizontal und Vertikal. Rechts daneben ist die Easy Box sie Wandelt mir meien Messergebnisse um, damit ich sie auf dem Laptop auslesen kann.
Nun zu dem Problem mit diesem Versuchstand:
Da unsere Versuche Langzeitversuche sind, bestand das Problem, dass wir mit der mitgelieferten Software die Daten nicht aufzeichnen können, denn es gibt keine Möglichkeit dem Programm zu sagen “Bitte nimm alle 5 Minuten einen Messwert auf!” So was für Optionen standen nun zur verfügung? Entweder schreibe ich ein kleines Programm, das mir einen Mausklick nach einer gewissen Zeit simmuliert, oder ich kann die vorhandene Software durch meine Zeitroutinen erweitern, oder ich schreibe mir mein Programm komplett selbst, oder ich bastle mir ein Relais und gehe über den Triggereingang der kleinen blauen Box (Easy Box). Ich hab mich dann schlau gemacht wie das mit dem Mausklick ist aber mir hat die Variante nicht so gefallen da es meiner Meinung nach ziemliches gepfusche wäre, also hab ich mich dann ma mit Excel und VBA angefreundet und mir meine Software selbst geschrieben. Hat so 3 bis 4 Tage gedauert bis meine Software richtig funktionierte und ich auch ein paar Extras drin hatte. Es ist jetzt mit meinem Programm möglich anzugeben wieviel Zeit zwischen den einzellnen Messwerten verstreichen soll und wieviele Messwerte aufgenommen werden sollen. Aber zur Sicherheit habe ich mir auch eine Relaiskarte zusammengelötet, da aber mein Programm zuverlässig läuft kommt diese nicht zum Einsatz. Ja die Sache mit der vorhandenen Software anzupassen wollte die Firma nicht daher dann der entschluss es selbst in dei Hand zu nehmen. Aber immerhin hat der Vertreter von Frankfurt mir dann einen Besuch abgestattet und hat sich das von mir Programmierte angeschaut.
Ok als das alles lief kam dann eine nette Nachricht, dem Vertreter ist aufgefallen, dass bei den Sensoren die Falsche elektronik in den Steckern implementiert ist, dass bedeutete zurückschicken, am selben Tag kamen endlich die Messumformer von Jumo und wer hätte es gedacht??? Ja genau es waren die Falschen, ich hab welche mit 0 bis 10 V ausgang bestellt, da mein Datenlogger für den PC genau diese Spannung braucht, also nochmal Telefonieren und fix zurückschicken, und dabei passiert mir leider ein Fehler, ich hatte meine Temperatursensoren in die Verpackung von Jumo gelegt um sie einem Mitarbeiter zu zeigen, aber als die Pakete abgeholt wurden wegem Rücktransport waren meine Messumformer und Temperatursensoren weg….. Also nochmal bei Jumo anrufen und die Bitten mir meien Sensoren wieder zu schicken sobald sie das Paket ham, es hat zum glück wirklich alles gepasst, ich musst dann beim Löten zwar extraschichten einlegen, da die sensoren so klein sind, dass wir sie auf Platinen gelötet ham um net die Beine abzureisen.
Ja und heute läuft dann der 3. Langzeittest übers Wochenende, leider wirds wohl diese Wochenende nicht sonderlich warm, letztes Wochenende war ja super ^^ Hatte in der Halle bis zu 31°C und das in so einer rießigen Halle war schon beachtlich, achja und messen tu ich auch was mit meinen Tastern, leider noch zuviel, aber war zu erwarten.
Naja dann seid ihr mal wieder auf dem laufenden was hier so passiert.
Bis dann
Chris